9月3日,華隆公司裝置因原料問題停工待料。生產技術部抓住機會,把只能在停工狀態下實施的檢修項目推上日程,做好各項技改工作,以達到方便操作、節能降耗、增創效益的目的。
與時間賽跑,各項技改工作同步開展。一是加做合格品取樣口,以前產品在混合器至產品罐無采樣口,產品分析采樣只能在儲罐頂或裝車泵出口等傳統采樣口,現在在混合器至產品罐管線上加裝采樣口取樣,改變了原有代表性不強、操作繁瑣的采樣方式,準確反映裝置合格品質量情況,精準有效控制調粘用量;二是改造循環水補水管線,根據裝置現有管線使用情況對循環水補水線進行優化,實現瞬時流量從以前的5-6m3/h加大到25-30m3/h,補水泵由原來每天運行18小時下降至2小時,一天可節約用電120kw;三是增加結晶泵至優質品流程,在保證合格品調粘用量精準的情況下,通過優化結晶低熔物至優質品的流程,把富余的低熔物優化至優質品中,精準調粘,提高產品價值,實現增量創效。
華隆公司見縫插針,積極做好設備保養維護工作。優化檢修工作除技改項目外,還包括機泵、儀表、電器設備正常保養等任務。為確保檢修順利完成,生產技術部細致安排、周密部署。停汽期間,生產技術部、安全環保部一直在現場協調、監督和指導工作,充分的準備為這次任務順利完成創造了條件,為開汽贏得了時間。
(作者:華隆公司 劉裕麗)
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